導(dǎo)讀
試航是新造船舶各系統(tǒng)和設(shè)備聯(lián)調(diào)的重要階段,旨在檢驗(yàn)船舶各項(xiàng)性能指標(biāo)是否滿足設(shè)計(jì)要求、各設(shè)備是否正常運(yùn)行、各輔助系統(tǒng)以及舾裝設(shè)備的布置是否合理。
在試航過程中往往會(huì)遇到各種不同的問題,比如某些性能參數(shù)不達(dá)標(biāo),或者設(shè)備運(yùn)行故障,或者無法滿足操作要求等等,這些問題必須在試航階段解決好。
本文以某船在試航階段發(fā)生的故障為例,對(duì)該故障的發(fā)生、檢查和解決過程進(jìn)行分析說明。
一、問題發(fā)現(xiàn)
某船在進(jìn)行主機(jī)遙控試驗(yàn)階段,當(dāng)車鐘由半速倒車推到全速正車時(shí),主機(jī)遙控面板出現(xiàn)主機(jī)滑油泵壓力低報(bào)警,并進(jìn)一步觸發(fā)主機(jī)停車,同時(shí)機(jī)艙報(bào)警監(jiān)測(cè)面板出現(xiàn)了 4 組低壓報(bào)警,即主冷卻海水壓力低、低溫淡水壓力低、高溫淡水壓力低、主機(jī)滑油壓力低。
此狀況持續(xù)時(shí)間約 50 s(共出現(xiàn) 2 組波谷低壓報(bào)警),50 s 后所有報(bào)警消除,系統(tǒng)恢復(fù)正常,報(bào)警曲線如圖1所示。
通過查閱報(bào)警監(jiān)測(cè)歷史記錄,未發(fā)現(xiàn)主機(jī)滑油備用泵轉(zhuǎn)換報(bào)警,其他幾組泵的備用泵轉(zhuǎn)換報(bào)警也未激活,可以判定報(bào)警所涉及的幾組備用泵都未實(shí)際啟動(dòng)。
隨后調(diào)取的集控室視頻監(jiān)控,確定這幾組備用泵確實(shí)沒有啟動(dòng) [1]。
4 組壓力低同時(shí)報(bào)警引起試航團(tuán)隊(duì)的重視,這 4 個(gè)報(bào)警涉及到主海水系統(tǒng)、主滑油系統(tǒng)、高溫水系統(tǒng)、低溫水系統(tǒng),都是船舶的重要系統(tǒng),涉及到試航安全,必須盡快查明原因。
但 4 個(gè)系統(tǒng)相互獨(dú)立,為何能同時(shí)觸發(fā)報(bào)警?該從何處入手查找原因?
經(jīng)過短暫會(huì)議討論,決定從設(shè)備、電氣以及控制方面逐步排查。
二、設(shè)備方面檢查
4 組不同泵的同時(shí)報(bào)警,泵本身出現(xiàn)故障的可能性比較低,考慮到這 4 個(gè)系統(tǒng)都跟主機(jī)有直接關(guān)聯(lián),因此首先對(duì)主機(jī)進(jìn)行檢查。
但在主機(jī)正常運(yùn)行后檢查各個(gè)參數(shù)均無異常,各冷卻水管路進(jìn)出口壓力、主滑油進(jìn)出口壓力均在合理范圍內(nèi)。
主機(jī)服務(wù)工程師表示主機(jī)本身并不會(huì)影響這些泵的運(yùn)行,也不存在干擾泵運(yùn)行的因素。
秉著謹(jǐn)慎的態(tài)度,隨后對(duì)這幾臺(tái)泵及其電動(dòng)機(jī)(以下稱馬達(dá))進(jìn)行了檢查,確認(rèn)涉及到的主海水泵、主滑油泵、高溫淡水泵和低溫淡水泵均能正常運(yùn)行,泵進(jìn)出口壓力值也在正常范圍內(nèi),與離心泵Q-H 曲線一致 [2],泵的葉片正常,馬達(dá)接線端子牢固,啟動(dòng)無異響。
接著又對(duì)壓力傳感器進(jìn)行檢查,通過手搖泵現(xiàn)場(chǎng)做壓力試驗(yàn),確認(rèn)各傳感器的壓力均在正常范圍內(nèi),可以排除傳感器故障 [3]。
檢查數(shù)據(jù)如表 1 所示,可以判斷這幾個(gè)系統(tǒng)及相關(guān)設(shè)備和傳感器本身無異常,排除設(shè)備本體故障造成的報(bào)警原因。
三、 電氣和控制系統(tǒng)檢查
各設(shè)備均從主配電盤供電,經(jīng)檢查,各開關(guān)工作正常,接頭無松動(dòng),這 4 個(gè)配電盤開關(guān)無關(guān)聯(lián),同時(shí)故障的可能性較低,且為何只有這 4 個(gè)配電盤開關(guān)同時(shí)故障?
為進(jìn)一步查找原因,試航團(tuán)隊(duì)在確認(rèn)試航區(qū)域安全后,再次進(jìn)行了上次的遙控試驗(yàn)操作過程,即車鐘由半速倒車推到全速正車。
同樣的報(bào)警再次出現(xiàn),證明這并非偶發(fā)性報(bào)警,試航團(tuán)隊(duì)將目光放在了控制系統(tǒng) [4]。
發(fā)出報(bào)警的壓力開關(guān)和傳感器分別從監(jiān)測(cè)系統(tǒng)的不同模塊輸入,不同模塊同時(shí)出現(xiàn)問題的概率非常小,而機(jī)艙報(bào)警監(jiān)測(cè)系統(tǒng)在停車瞬間也未監(jiān)測(cè)到本身故障,初步可以排除誤報(bào)警的可能性。
既然不是誤報(bào)警,那可以假設(shè)這些報(bào)警是真實(shí)發(fā)生了,難道 4 臺(tái)泵真的發(fā)生故障而停止工作?
由于前兩次故障停機(jī)的時(shí)候大家都將目光放在了集控室和主機(jī),并沒有監(jiān)控這 4 臺(tái)泵的實(shí)際運(yùn)行情況,不確定是否真的停泵,而試航團(tuán)隊(duì)也不愿意冒險(xiǎn)再做第三次試驗(yàn)。
因此還是從報(bào)警監(jiān)測(cè)系統(tǒng)入手,在之前的報(bào)警曲線圖中加入了當(dāng)時(shí)幾臺(tái)泵的運(yùn)行信號(hào),發(fā)現(xiàn)泵在壓力驟降前所有運(yùn)行信號(hào)同時(shí)消失,約 20 s 左右再次監(jiān)測(cè)到運(yùn)行信號(hào),也就是說這些泵突然停泵,之后又陸續(xù)起泵,相關(guān)曲線如圖 2 所示,這也驗(yàn)證了之前的假設(shè),即這些泵確實(shí)發(fā)生了停泵故障。
▲圖 2 泵運(yùn)行信號(hào)
新的問題隨即產(chǎn)生:
是什么導(dǎo)致了泵的短暫停止后又恢復(fù)運(yùn)行?
為什么主泵停止運(yùn)行后,備用泵未按照電站管理系統(tǒng)的控制邏輯進(jìn)行備用泵切換?
為什么這些泵是逐步恢復(fù)運(yùn)行狀態(tài)而不是同時(shí)恢復(fù)?
以主滑油泵為切入點(diǎn),仔細(xì)研究該泵馬達(dá)的控制原理圖,如圖 3 所示。
▲圖 3 電氣線路圖
當(dāng)船舶備車時(shí),船員通過開關(guān) SB1 手動(dòng)起動(dòng)主馬達(dá),K282.1 和觸點(diǎn) K3 閉合,但為便于管理,船員將主馬達(dá)的開關(guān) S25 打到備用狀態(tài),即 SA1 在 Standby 位置,此時(shí) K3 觸點(diǎn)斷開,主馬達(dá)僅靠 PLC 的 K282.1 觸點(diǎn)鎖定在運(yùn)行狀態(tài)。
備用馬達(dá)處于備用狀態(tài),即 SA1 在 Standby 位置,該馬達(dá)可以通過 PLC 的 K282.1 觸點(diǎn)閉合來實(shí)現(xiàn)備用起動(dòng)。
由此可以看到,無論主馬達(dá)運(yùn)行狀態(tài)的保持信號(hào)還是備用馬達(dá)的切換信號(hào)均來自 PLC。
由此進(jìn)一步推斷,電站管理系統(tǒng)的 PLC 可能出現(xiàn)了故障。
經(jīng)查,主配電盤內(nèi)共有 5 個(gè) PLC 分別用于控制 5 組泵起停和備用泵切換,分別是 2 臺(tái)主滑油泵、2 臺(tái)液壓油泵、2 臺(tái)高溫淡水泵、3 臺(tái)主海水泵、3 臺(tái)低溫淡水泵、2 臺(tái)甲板水封泵。
那究竟是什么故障導(dǎo)致所有 PLC 同時(shí)動(dòng)作呢?
進(jìn)一步檢查發(fā)現(xiàn),PLC 有兩路 DC 24V 電源,一路是 PLC 及 PLC 信號(hào)輸入回路電源,另外一路是 PLC 信號(hào)輸出回路電源。
現(xiàn)場(chǎng)排查后確認(rèn)供電線路接線正常,但其中 PLC 及 PLC信號(hào)輸入回路電源的保險(xiǎn)絲發(fā)生了偏移。
經(jīng)過討論,現(xiàn)場(chǎng)技術(shù)人員做出大膽假設(shè),偏移的保險(xiǎn)絲,在船舶震動(dòng)時(shí)出現(xiàn)了短暫斷路,造成了 PLC 模塊瞬間失電,此時(shí)主馬達(dá)失去 K282.1 的鎖定信號(hào)而停止運(yùn)行,而備用馬達(dá)由于也無法獲得 K282.1 的備用泵起動(dòng)信號(hào)而無法完成對(duì)泵的切換。
PLC 在短暫的失電后又恢復(fù)供電,所有原主運(yùn)行的馬達(dá)根據(jù)電站管理系統(tǒng)的設(shè)計(jì)進(jìn)入順序起動(dòng)程序,又逐步恢復(fù)運(yùn)轉(zhuǎn)。
該假設(shè)也解釋了上述的三個(gè)疑問,也符合機(jī)艙監(jiān)測(cè)系統(tǒng)記錄的報(bào)警信息和馬達(dá)運(yùn)行狀態(tài)。
PLC 總供電回路上有兩個(gè)保險(xiǎn)絲,拔下任意一個(gè)保險(xiǎn)絲就能造成 5 個(gè) PLC 的失電。
為進(jìn)一步驗(yàn)證,對(duì)當(dāng)時(shí)報(bào)警的發(fā)生過程進(jìn)行了模擬,即設(shè)定 1 號(hào)組合起動(dòng)屏上的泵為主用泵,2 號(hào)組合起動(dòng)屏上的泵為備用泵,同時(shí)調(diào)出監(jiān)測(cè)報(bào)警曲線圖,記錄曲線變化的形態(tài)。
準(zhǔn)備結(jié)束后,拔出其中一個(gè)保險(xiǎn)絲,結(jié)果發(fā)現(xiàn) 1 號(hào)組合起動(dòng)屏上的主用泵同時(shí)停泵,隨即將保險(xiǎn)絲復(fù)位,經(jīng)過延時(shí),主用泵又先后起泵運(yùn)行,試驗(yàn)了兩次,監(jiān)測(cè)報(bào)警系統(tǒng)記錄的兩次試驗(yàn)曲線基本一致且與初始報(bào)警曲線非常接近。
那為什么偏偏在做主機(jī)遙控試驗(yàn)時(shí)產(chǎn)生了兩次報(bào)警呢?
分析遙控試驗(yàn)的過程可以判斷,主機(jī)從半速倒車轉(zhuǎn)到全速正車的過程中,船舶會(huì)發(fā)生較大的震動(dòng),正是這個(gè)震動(dòng)造成了保險(xiǎn)絲的接觸故障,進(jìn)而觸發(fā)了上述的報(bào)警。據(jù)此可以確認(rèn)正是由于 PLC的供電保險(xiǎn)絲問題導(dǎo)致泵組的停泵,進(jìn)而引發(fā)主機(jī)停車。
船東、船檢全程參與以上試驗(yàn),并對(duì)試驗(yàn)結(jié)果和導(dǎo)致本次故障的解釋給予認(rèn)可。
最后,在排查主配電盤所有保險(xiǎn)絲緊固程度結(jié)束后,試航船舶剩余交驗(yàn)項(xiàng)目得以繼續(xù)。
四、結(jié)束語
試航過程實(shí)際上也是一個(gè)發(fā)現(xiàn)問題和改正問題的過程,遇到問題之后需要用科學(xué)的方法進(jìn)行研判,同時(shí)也需要協(xié)調(diào)各專業(yè)、各部門甚至多個(gè)設(shè)備調(diào)試工程師共同參與,以便能快速解決問題并得到各方的認(rèn)可。
本文所列案例以及解決過程僅提供一個(gè)參考和解決思路,對(duì)于一些看似復(fù)雜的問題也不必驚慌,往往是一些極小的細(xì)微之處所引發(fā)的連鎖反應(yīng)。
這也提醒我們?cè)谡{(diào)試和安裝過程中需要嚴(yán)謹(jǐn)和認(rèn)真,一個(gè)小疏忽或遺漏可能會(huì)帶來極大的麻煩。
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原創(chuàng)作者系:
大連船舶重工集團(tuán)有限公司
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